燃燒系統(tǒng)管路改造,由于長期使用管路老化,爐內氣壓不足,故重新布置管道,增加輸油金屬軟管、供氣金屬軟管、燃油調節(jié)閥、空壓機,增加壓縮空氣管道系統(tǒng)。采用全新的燃油噴霧燃燒器,具有壓力霧化結合高壓內混合動霧化方式,使燃油霧化顆粒細,能與助燃空氣實現最佳端流摻泥,以實現高效燃燒。不易堵塞,不結焦,火焰的長度形狀、溫度等容易控制,燃燒完全,不冒黑煙。該爐經過規(guī)定的烘爐工藝并經一個月的生產實踐監(jiān)測表明,改造是非常成功的,達到甚至超過了設計改造指標的要求。
(1)增加了產量,提高了產品質量。改造后爐子保溫性能好,升溫時間快,加工周期短,產量增加了,同時爐內溫差大幅度減小,產品質量可靠。
(2)降低了成本。原爐在裝爐量5t時,升溫至850℃需7h,油耗為64.5kg/h,現在同等情況下升溫至850℃只需5h,耗油量為48kg/h,由此可見升溫時間縮短2h,節(jié)油129kg。在升溫期間新爐與原爐相比節(jié)油16.5kg/h,每爐按5h計,可節(jié)油82.5kg,這樣一來,每爐產品共可節(jié)油211.5kg(129kg+82.5kg),所以總效率明顯提高??梢姽?jié)油效益是非常顯著的。