消失模鑄件的氣孔缺陷分析:
消失模鑄鐵件消失模鑄鐵件的模樣組合粘接面多。模樣組合件質(zhì)量差、組合面不光滑平整,造成模樣在組合粘接時用膠量增大,則其熱分解產(chǎn)物的含碳量增高。白模粘接劑選擇不合理。一是對粘接劑的材料質(zhì)量成分含量未做要求,采用了含碳量高的粘接劑;二是所選粘接劑的粘接能力差,造成白模組合粘接時   的用膠量大;增大了澆注過程中粘接劑熱分解產(chǎn)物的含碳量,而增大了鑄鋼件的滲碳機(jī)率。由于消失模的充型過程中要放熱氣化泡沫,鋼鐵的澆注溫度較砂型鑄造高30-50℃。金屬液與泡沫的熱作用受澆注溫度的制約,澆注溫度適宜熱解充分,模樣的熱解產(chǎn)物主要呈小分子氣態(tài),在負(fù)壓場的作用下容易排出型腔,當(dāng)澆注溫度低時,模樣的熱解不充分,液相殘留物會堵塞涂料層,熱解氣體排出受阻
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